1746-NO4I厦门光沃自动化设备有限公司
小吴
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1导言
可编程序操控器跟着其功能和外围接口模块的不断添加,在工业操控场合的使用越来越广泛,将逐渐替代工业操控中的某些专用设备,从而使操控体系的本钱降低、体积缩小、操控方法易于改动。plc的功能很强,除逻辑运算外还能够完结杂乱的数学运算和完善的通讯才能,用plc超强的功能完成主动张力操控能够削减体系的杂乱性,提高体系的性价比。
本文介绍了在某外资企业宽幅六色转移印花机改造过程中,选用欧姆龙cpm2a的计数和模拟输出功能替代放卷设备的主动张力操控器的使用。
2cpm2a可编程序操控器
cpm2a是一种紧凑的、高速度的可编程序操控器,在一个细巧的单元内归纳有各种功能,包括同步脉冲操控、高速计数器输入和中断、脉冲输出方位操控、模拟量设定、距离计时器中断和时钟功能,以及完善的通讯才能等。cpm2a的基本单元有20、30、40或60点i/o端口,有三种输出方法可选(继电器输出,漏型晶体管输出和源型晶体管输出)和两种电源可选(100/240vac或24vdc)。cpm2a能够外接扩展i/o单元和模拟量i/o单元,cpm1a-da041就是一个四通道的模拟量输出单元,其模拟量输出有电压型和电流型,其输出信号范围彻底满足工业操控的要求,并且输出端子与内部电路之间选用光耦阻隔。
3放卷设备主动张力操控原理
转移印花机的印刷质量,彻底取决于放卷和收卷的张力操控,该机器在改造前选用的是手动张力操控,成品率较低,其产品质量彻底取决于工人的熟练程度,所以,在整机的plc操控改造过程中,也对张力操控部分同时改造,为了削减改造费用,选用了欧姆龙cpm2a-60cdr-d型可编程序操控器和cpm1a-da041模拟量输出模块构成操控体系。其张力操控逻辑框图如图1所示。
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依据以上原理,选用欧姆龙cpm2a-60可编程序操控器和模拟量输出扩展单元cpm1a-da041作为中心操控单元,选用译码器检测丈量轮的转速,选用接近开关检测放料卷的转速,通过核算利用cpm1a-da041输出模拟信号以操控离合器到达恒线速的意图。其操控接线如图2所示:
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4操控软件流程
基于等线速度张力操控原理以及上述分析成果和操控体系接线图,为了完成张力操控将接近开关的输入00004设置成中断输入(计数模式),译码器输入00003设置成计数模式,开始前通过拨码盘输入p值(d2值固定不变,由程序设定),并将pn的值与模拟输出4~20ma(0000~1770hex)相对应,即输出标定。体系软件流程如图3所示。
5结束语
本体系改造投入运转几年来运转牢靠,使产品质量大大提高,取得了很好的经济效益。